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华峰集团重庆基地危险废物处置设施共享试点项目

日期:2024-09-10


一、主要问题

(一)设施运行负荷率不高。华峰集团重庆基地内已建投用危险废物焚烧炉装置3台,年处理危险废物约4万吨。2023年度,1号焚烧炉负荷率94%2号焚烧炉负荷率0%(生产装置停运未产生危废)、3号焚烧炉负荷率67%,各生产单元的危险废物焚烧设施未得到有效整合和充分利用,焚烧炉运行负荷不满。

(二)危废转运环境风险高。随着华峰集团重庆基地产能的不断释放,危险废物产生量不断增加,如果不进行焚烧设施共享,预计委外运输处置的液体危险废物将达到5600/年。液体危险废物委外转运,运距长、转运频次高、处置成本高,液体泄漏和溢出的环境和安全风险较大。

(三)焚烧炉检修期间无备用设施。焚烧炉检修期间(约1-2个月)或出现故障时,无备用焚烧炉,其他生产单元的焚烧炉无法提供支持和补充,影响整体运营,产能无法完全释放。

二、改革举措

(一)全市率先开展危废处置设施共享试点。20237月,《内部配套固体废物处置及综合利用项目(重庆华峰基地)环评报告书》获得环评批复;20243月,企业编制《华峰集团有限公司重庆基地无废集团建设试点工作方案》;20244月相继获得《重庆市生态环境局关于支持华峰集团有限公司重庆基地开展无废集团建设试点的函《重庆市涪陵区生态环境局关于支持华峰集团有限公司重庆基地开展无废集团建设试点的函》。按照有关要求,华峰集团编制危险废物利用处置设施共享试点方案,对自身的危险废物管理能力和处置设施进行全面自评,包括评估设施运行状态、技术水平、安全性能、达标排放等,制定详细危险废物管理计划和处置方案,明确废物的来源、种类、数量、处理方式以及可能的环境影响等。共享试点方案经过审核后,华峰集团可灵活地管理和处置危险废物。

(二)建立危险废物处置设施共享试点机制。通过集中管理和互备处理模式,实现危险废物集中收集、安全运输和高效处置,充分共享焚烧炉等处理设施,形成协同处理机制。当焚烧炉检修期间或出现故障时,其他焚烧炉可以提供支持和补充,确保危险废物得到及时妥善处置。液体危险废物全部通过管道输送至焚烧炉,有效避免车辆运输泄漏和溢出的环境风险。

(三)基地内部共享危险废物利用处置设施。华峰集团重庆基地企业分布集中,危险废物运距短、转运环境风险可控,以基地现有项目配套的危险废物焚烧炉装置为基础,加快补齐危险废物利用处置短板,后期配套建设危险废物焚烧装置和包装物综合利用装置。报生态环境主管部门备案后,基地内企业可共享危险废物集中处置利用设施,满足基地内危险废物处置需求。

三、预期成果

(一)资源利用效率显著提高。通过集中管理和互备处理模式,实现危险废物处置设施有效整合和利用,提高资源利用效率,有利于产能释放并降低处置成本。危险废物处置设施实现共享后,预计可减少外运危险废物5600/年,减少处置成本1000余万元/年。

(二)环境风险得到有效控制。通过制度创新和运营管理优化,危险废物的处理过程更加安全、高效。共享处置设施可降低液体危险废物的转运污染风险,同时降低车辆运输过程中尾气排放。

(三)典型示范引领效应强。华峰集团重庆基地危险废物处置设施共享试点经验,将为其他企业提供借鉴和参考,有助于推动化工行业危险废物集中处置和管理水平的提升,有力推动无废城市建设走深走实,实现绿色可持续高质量发展。


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